近几年来 , 随着电力电子器件、控制理论和计算机技术的迅速发展 , 高压变频器技术逐渐成熟 , 变频器的可靠性增强 , 为节能降耗做出了贡献 , 不仅可大幅降低电能消耗 , 而且可提高设备自动化水平 , 改善设备运行状态 , 节约设备维修费 , 从而达到了节电的目的 。 下面请各位用户跟随小编来学习具体的知道吧!技术效能
(1)使用变频器控制后能做到无冲击平滑启动(软启动) , 启动电流小 , 避免了启动冲击造成的机械损伤和启动电流大、时间长造成的电器发热 。
(2)风量控制由电机转速控制 , 实现不同工况下的风量调节 , 易实现计算机闭环自动调节控制 , 避免了电机、排烟机在风量小时仍在额定转速下工作 。 使设备在较小的电流、较低的转速下工作 , 提高了设备的使用寿命 , 降低了故障率 , 同时提高系统效率 。
(3)风机是典型的二次方律负载 , 负载功率(p)与转速(n)的三次方成正比:p=kp×n3 , 只要电机的转速(n)降一点 , 负载功率(p)就降很多 , 节电效果十分明显 , 排烟机常在40~47hz的频率下工作 , 改后比改前节电17%左右 。
(4)改造前因故障停机引起的直接经济损失每台窑高达2.4万元/h左右 , 自从改用变频器控制以来电气、机械故障明显减少 。 技术改造前后综合对比
【大型风机的高压变频调速系统的选型及其应用】 技术改造前后综合对比如表3和表4所示 。
风机高压变频调速系统应用情况
改造前 , 烧成窑的排烟风机平时开度处于50~80% , 风机的节流损失很大 , 变频改造后 , 初步统计 , 节电率达到17% , 变频改造后 , 风机启动平稳 , 运行中震动减小 , 轴承温度下降 , 对减少风机叶轮的积灰 , 延长清灰周期 , 提高设备的运行寿命等都起到一定作用 。
大风机改造成功后 , 开始投入工业性 , 运转情况良好 , 各项技术也达到了预期的要求 , 并且在这次改造中体现了比较不错的降耗效果 , 之后又提供多项保护措施 , 从而延长设备的使用寿命 。 以上是小编为大家提供的详情解析 。
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